空壓機節(jié)能技術空壓機節(jié)電王在焦化企業(yè)的應用
【案例研究目的】
離心壓縮機是重要的動力設備,其中焦化廠的離心壓縮機主要用于輸送合成氣。對于天然氣化工的LNG的分級壓縮機等,具有類似的功能。由于此類設備功率大、耗電多,這些壓縮機的節(jié)能需求較迫切。
通過本案例的研究,主要為焦化、石化、天然氣等行業(yè)類似的壓縮機的節(jié)能提供技術支撐。
【案例應用單位】
山東某焦化有限公司。
【項目投資】
項目總投資500.0萬元。
【節(jié)能效果 】
改造之前,單臺壓縮機全年共耗電2142.00萬kWh左右,實施節(jié)能改造后,耗電為1694.75萬kWh/a,節(jié)約447.25萬kWh/a,節(jié)能率20.88%,按照平均電價0.65元計算,年節(jié)約電費290.71萬元左右。
【投資回收期】
項目投資回收期為1.7年。
【適用對象】
本案例可復制的對象為大型離心壓縮機,包括:合成氣壓縮機、天然氣壓縮機等,也適用于分級壓縮的空氣壓縮機。適用的行業(yè)有:煤焦化、石油化工、天然氣化工、化肥等,本技術對于大型設備的節(jié)能改造更具優(yōu)勢。
【案例應用節(jié)能技術情況】
與空壓機節(jié)能類似,本案例采用轉速調節(jié)代替閥門調節(jié),減少運行中的阻力損失,降低壓縮過程中熱量的產生。采用的是時代科儀的“空壓機節(jié)電王”節(jié)能系統(tǒng),是一套標準系統(tǒng),能夠適應大部分的離心壓縮機(空壓機)。
【案例能耗監(jiān)測情況】
本案例的離心壓縮機用于輸送合成氣,功率為2700kW,一般閥門開度為40%左右,每小時耗電量在2550kWh左右。在運行過程中,使用獨立的電能表進行能耗監(jiān)測。
實施對象壓縮機
【節(jié)能改造前用能情況】
本案例在節(jié)能之前的使用情況較為固定,壓縮機的閥門采用人工操作,一般保持不變,壓縮機的功率維持基本恒定,經(jīng)監(jiān)控,每小時耗電量在2550.00kWh。
【節(jié)能改造內容】
節(jié)能系統(tǒng)通過測量運行參數(shù),對離心壓縮機的運行進行實時分析,將參數(shù)規(guī)范化成為系統(tǒng)標準的格式。緊接著,進行最大效率估計系統(tǒng),對當前離心壓縮機的最大效率進行估計,能夠應用于閥門開度最大、壓縮產熱最少的運行狀態(tài)下。并通過前饋控制,對部分參數(shù)進行提前觀測,與最大效率計算一起,形成合理的控制指令,防止喘振。